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CuZn39Pb3鉛黃銅具有優良的切削性能您的位置:首頁 > 資訊動態 >

發布時間:2020-10-23 16:23:17

鉛黃銅

鉛黃銅是銅、鉛、鋅等有色金屬以一定配比而形成的合金,其因具有優良的切削性能、出色的耐磨性能和高強度,被廣泛應用于制造連接件、閥門、閥桿軸承等零部件。

鉛極少固溶于鉛黃銅,在其中以獨立相存在,以游離質點分布在基體組織中晶界和晶內,因而鉛既有潤滑作用又能使材料切屑成崩碎狀,可提高鉛黃銅的切削性和耐磨性。當鉛黃銅中鉛的質量分數不超過3%時,鉛黃銅的切削性隨著鉛的質量分數的增加而升高,但當鉛的質量分數超過3%時,隨著鉛含量的增加,鉛黃銅的切削性不再升高且鉛的硬度、抗拉強度和斷后伸長率會降低。

事故背景

CuZn39Pb3鉛黃銅接頭在表面鍍鎳處理后進行密封測試時在螺紋處發生開裂。為查明該鉛黃銅接頭開裂失效的原因,筆者對其進行了檢驗和分析。

理化檢驗

1

宏觀觀察

宏觀觀察發現,該鉛黃銅接頭螺紋處存在垂直于接頭端口的裂紋,如圖1所示。


沿裂紋將接頭人為打開后觀察斷口的宏觀形貌,由圖2可見,斷口表面可分為2個區域:右側螺紋段金黃且發黑的原裂紋區(A區域)和左側白亮的人為斷口區(B區域)。從A區域可清晰看到裂紋由螺紋端口向螺母方向擴展。


2

掃描電鏡分析

在鉛黃銅接頭斷口表面取樣,使用FEI Sirion型場發射掃描電鏡(SEM)觀察試樣的形貌。


由圖3可見,斷口呈現出沿晶斷裂的特征,在高倍下未發現鎳層滲透的跡象,這說明鉛黃銅接頭的開裂發生在其表面鍍鎳處理后。


在鉛黃銅接頭斷口的橫截面取樣,取樣位置如圖4所示。


使用FEI Sirion型場發射掃描電鏡觀察試樣的形貌。由圖5可見,斷口沿晶界斷開且存在大量次生裂紋,次生裂紋沿晶界擴展,有少量游離晶粒形成,這說明材料晶界已被嚴重弱化,在應力的作用下晶界開裂并連接擴展形成大的裂紋。

3

金相檢驗

在鉛黃銅接頭斷口取樣,試樣經打磨、拋光,用體積分數為25%的硝酸水溶液浸蝕后,使用Olympus型金相顯微鏡觀察顯微組織。


由圖6可見,鉛黃銅接頭材料的顯微組織中α相和β相分布較均勻,但α相含量明顯多于β相的,β相僅占約30%。鉛相以顆粒狀存在,且絕大部分鉛顆粒存在于晶界,幾乎無晶內析出的鉛相。

4

能譜分析

使用掃描電鏡附帶的能譜儀(EDS)對鉛黃銅接頭斷口裂紋處進行面掃描微區成分分析,分析位置和分析結果分別如圖7和圖8所示。


可見鉛以顆粒相存在,裂紋擴展路徑上的鉛顆粒已脫落(圖7箭頭所示)。

使用掃描電鏡附帶的能譜儀對圖7中裂紋擴展路徑上的1,2號位置及基體上的3號位置進行點掃描微區成分分析,分析結果如表1所示。


由表1結合圖7可見,在裂紋擴展路徑上(1,2號位置處)雖然未觀察到鉛顆粒相,但其鉛含量明顯高于基體(3號位置處)的。推測這是由于原材料加工工藝存在問題導致部分鉛偏聚于晶界(少數位置存在錫),雖鉛含量不足以聚集形成鉛顆粒相,但其嚴重弱化了晶界強度。

分析與討論

由金相檢驗結果可知,鉛黃銅接頭的顯微組織 為α+β雙相,鉛以顆粒相形式分布于晶界。材料α+β兩相組織分布較均勻,但α相的含量明顯多于β相的,β相的質量分數僅為30%。通常雙相鉛黃銅在熱加工過程中會充分利用β相良好的鉛溶解能力溶解大量的鉛,然后進行加工,冷卻后大量鉛相在晶內析出,既提升了材料的切削性能,又減小了鉛對材料力學性能的不良影響。然而該失效鉛黃銅接頭顯微組織中β相含量較少,不足以溶解質量分數高達3%的鉛,導致大量鉛顆粒聚集在晶界,甚至少量的鉛未能聚集成顆粒直接偏聚在晶界上,嚴重弱化了晶界強度,降低了材料的抗拉強度和塑性。

由掃描電鏡分析結果可知,斷口為沿晶斷裂,具有應力延時斷裂的特征。裂紋源于螺口管壁最薄的螺紋處,當機加工殘余應力以及裝配應力超過了部分晶界的耐受極限時,該位置應力集中嚴重,在晶界位置產生的微裂紋促進了裂紋的擴展。

由金相檢驗和能譜分析結果可知,裂紋擴展路徑上普遍存在鉛偏聚的問題。

選取6件與失效鉛黃銅接頭同批次的接頭,其 中3件未經熱處理,另外3件在300℃退火1h。根據ISO-6957:1988 Copper Alloys-Ammonia Test for Stress Corrosion Resistance對這6件鉛黃銅接頭進行應力腐蝕測試,測試時間為216h。結果顯示未經熱處理的3件鉛黃銅接頭中有2件開裂,經退火處理后的3件鉛黃銅接頭均未開裂,這表明退火處理能有效地改善材料的韌性及塑性。

結論及建議

CuZn39Pb3鉛黃銅接頭顯微組織中大量鉛聚 集于晶界,弱化了晶界強度,降低了材料的抗拉強度和塑性,當機加工殘余應力和裝配應力超過了部分晶界的耐受極限時,螺紋富鉛晶界處產生微裂紋,微裂紋連接擴展最終導致鉛黃銅接頭開裂。

建議對CuZn39Pb3鉛黃銅進行退火處理,可改善材料中鉛的分布,提高材料韌性及塑性,防止因鉛偏聚導致接頭力學性能降低。



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